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空气捻接器捻接不良的改善方法
作者:ag8亚洲只为非同凡响0    发布日期:2020-02-08 09:15


  在络筒工序中,需要将纱线制成有利于后道工序连续进行生产的大筒子,同时对纱线上存在的一些疵点进行清除,不管是将管纱卷制成大筒子还是去除疵点,都需要将两段纱线进还不包括切除疵点所产生的接头,由此可见,如此大量的捻结,其质量好坏对后续工序产生的影响极大,由接头引起的停机损耗是昂贵的,据有关文献报道,粗略估算,一根单纱在络纱以及其他后续工序中的断头造成的经济损失得出:整经的断头损失大约是络纱的700筒子,提高络纱后各工序的效率,达到减少由纱线断头造成的经济损失已成为必然之选。在这里我引用上海能仪机电科技有限公司总裁空捻专家潘忠明老师的一句话“选自络筒就是选捻接器”。

  空气捻接器的捻接过程是由退捻和加捻两个过程组成,在退捻管、捻结腔、长度调节杆等工艺参数正常情况下,理想的解捻加捻结果是一个结构均匀,外观良好,具有相当强力的接头,接头强力保留率一般在 85%以上,接头的外观直径是原纱直径的1.2-1.4倍,长度在2.5-75px,如果低于这个标准或出现种种状况,那么我们维修思路也应该从这两个过程入手,逐个排除。

  排除外部原因(比如纱线本身的质量,车间温湿度和机械影响等等),本文只从空捻角度出发,阐述影响捻接质量的一些因素与改善办法。

  (2)空气捻接器气量调节不当或捻接电磁阀失灵。听退捻、加捻声音是不一样的,对有退捻无加捻,有加捻无退捻现象都要检查空捻器气量调节阀和电磁阀,对电磁阀清洁或更换后气量达到标准即可解决毛病。

  (3)退捻不足,表现为退捻长度短,这主要原因是退捻管比正常位置偏后方的现象,应将退捻管向外调整,增加进气量,调整要以 0.1 毫米为单位进行,当退捻不充分时,还可以通过旋转退捻管来解决,Z 捻纱逆时针旋转解捻管,捻度越大旋转量越大。

  (5)压纱杆压入量应当为 2-3mm,压纱杆的开口宽度对应捻接底板(前面板)分离器的宽度(间隙为 0.5mm 左右)压入量的调整用压纱杆调节螺丝来进行。

  (1)加捻压力过低,适当提高加捻压力,根据纱种和支数的不同,调节 P2 减压阀,调节量为 0.2-0.65Mpa。抱合力不够,也就是加捻不紧,这与气漩的力度有关,而气漩的力度除了跟捻按控本身有关外,还与加捻气漩的强度、速度有关。捻按腔的工作效果一般是固定的,本身无调节的部分,它的工作完全取决于加捻气压的大小和作用时间长短。发现此种情况要检查捻按腔是否开裂,腔盖橡胶是否有沟槽,腔盖与支架配合是否紧密,螺丝是否拧紧,退捻管是否受损或不良,及时更换或调节即可解决。

  (2)捻节过长,合理调节捻节长度,把 Ln 由 Ln1 向里至 Ln8(根据品种)。

  (3)退捻过度,表现为解捻长度过长,且头部细、乱,接头处出现小白点,这是因为退捻管位置比正常位置偏前方,解捻接头太长,其末端纤维没有较好的蓬松或纤维的前端相互缠绕造成接头两端有棉结形成或接头处出现细节,此种情况,有一定强力,但强力差异较大,应将退捻管向里调整,减少进气量,调节同样以 0.1 毫米为单位进行。捻接头两端拖长尾,调节 Ln 位置,将 Ln 向前拨,同时检测捻结强力,确定最佳位置。

  (1)捻结剪刀不良,应当做好捻接器的保养工作,清洁剪刀处的飞花或更换剪刀。

  (2)上纱或下纱夹持不良,可能导纱杆附着飞花或导纱杆变形有痕从而造成夹持不到位, 清除飞花更换导纱杆就可解决。

  通过一系列针对性调节维修,纱线捻接质量有明显改善,捻接失误率从原来的 22.4%降低10%以下。

  捻接器在现代纺纱中是无接头纱线中特有的机件,其接头质量对后道工序有极大的影响, 要保证良好的质量,其退捻、加捻、接头长度等工艺参数调整至关重要。空气捻接器是自动络筒保证质量的核心部件,捻接器的使用改善了筒纱内在、外在质量,同时也提高了后道工序的生产效率,在实际生产中,对于不同原料纱线、号数,要根据实际情况来调整,确保捻接工艺参数,以保证接头质量,达到稳定、强力、高效、优质的目的。

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